伺服電機回原點超時故障報警邏輯:執(zhí)行伺服回原點動作后,到達設定的時間還是未完成回原點。導致報警原因:①、原點感應器異常;②、伺服電機連接運動結構的連接件損壞脫離;③、回原點速度過低;④、伺服電機異常;⑤、PLC輸出的脈沖和方向信號未到達伺服電機處。報警處理方法:第一步,檢查原點感應器本身和感應器線路是否異常;第二步,檢查伺服電機和運動機構的連接件是否異常,感應器感應片是否異常;第三步,查看回原點速度是否過低;第四步,查看伺服電機是否異常,伺服IO接線是否異常;排查完成后點擊復位按鈕解除報警,然后繼續(xù)執(zhí)行回原點動作,檢測此故障是否解除。地鐵鋼筋籠焊接工作站廠家推薦成都固特機械有限責任公司。山東全自動數控鋼筋籠焊接工作站哪家強
中心軸伺服手動操作:①電機當前位置:顯示電機的當前位置。②編碼器當前位置:顯示編碼器的測量的電機當前位置。③手動速度:設定中心軸電機手動運行的速度。④手動定位位置:設定執(zhí)行手動定位時,電機定位的位置。⑤運行:按照“手動速度”和手動定位位置進行定位運行。⑥中心軸旋轉(順時針):手動進行中心軸順時針運行。⑦中心軸旋轉(逆時針):手動進行中心軸逆時針運行。⑧中心軸旋轉強制(順時針):手動強制中心軸順時針運行,觸發(fā)此按鈕需要一定的權限。⑨中心軸旋轉強制(逆時針):手動強制中心軸順時針運行觸發(fā)此按鈕需要一定的權限。⑩中心軸旋轉單軸初始化:進行中心軸單軸的回原點動作。成都智能數控鋼筋籠焊接工作站推薦廠家成都智能數控鋼筋籠焊接工作站生產廠家推薦成都固特機械有限責任公司。
內圈力矩過大異常,請確認出筋是否異常報警邏輯:執(zhí)行繞筋的過程中,中心軸伺服的力矩超過了設定的力矩。此報警一般為繞筋處出筋異常導致。導致報警原因:①、繞筋處出筋異常,速度慢于中心軸速度;②、出筋上下方選擇異常;③、設定報警力矩過小和報警持續(xù)時間過短報警處理方法:第一步,確認出筋是否異常,報警繞筋有卡阻,出筋機構異常,連接出筋電機皮帶異常等;第二步,確認選擇的出筋電機和當前焊接的繞筋是否匹配;第三步,適當調整相關參數,包括報警力矩、報警時間、出筋自動運行比例。
繞筋過程中機頭未在安全位異常報警邏輯:執(zhí)行繞筋的過程中,有焊接機頭的安全位未收到。導致報警原因:①、焊接機頭被人為動作,未退回到原點位置;②、焊接機頭原點感應器異常;③、焊接機頭和主控通訊異常;報警處理方法:第一步,確認是否因為人為動作了焊接機頭伺服電機導致伺服原點感應器未檢測到;第二步,確認焊接機頭伺服原點感應器是否異常;第三步,看是否還有通訊異常報警。出筋變頻器異常報警邏輯:給了出筋變頻器啟動信號和但通過通訊讀取到的變頻器運行頻率為0。導致報警原因:和走行變頻器異?;疽恢隆缶幚矸椒ǎ汉妥咝凶冾l器異?;疽恢隆8咚黉摻罨\焊接工作站推薦廠家推薦成都固特機械有限責任公司。
繞筋主頁介紹進入:第一步,進入開機啟動畫面后,點擊觸摸屏任意位置進入[鋼筋籠焊接-主筋主頁];第二步,點擊畫面下方的繞筋主頁面按鈕進入[鋼筋籠焊接-繞筋主頁]畫面繞筋規(guī)格選擇:此處的規(guī)格選擇和主筋的規(guī)格選擇類似,后續(xù)頁面進行詳細講解。②繞當前段中:顯示是否繞當前設置段中,當顯示為灰色的未繞當前段中,顯示為藍色的繞當前段中。③單雙繞筋切換:切換當前段繞單繞筋還是繞雙繞筋。④圈數:設置每段繞筋的圈數。⑤間距:設置每段繞筋的間距。⑥間距修正:設置每段繞筋之間的間距比例系數,用于微調每段之間的間距。固特數控鋼筋籠焊接工作站生產廠家推薦成都固特機械有限責任公司。天津高速鋼筋籠焊接工作站廠家直銷
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