新疆精餾塔目的

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-04

    在整個(gè)操作過程中,只需要人為地進(jìn)行原料氣的倒入,以及停車時(shí)的暫停按鈕點(diǎn)擊,其余過程都可以通過該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的運(yùn)行和調(diào)整。因此整個(gè)尾氣的回收操作十分簡(jiǎn)單,投入的勞動(dòng)力并不大?;厥昭b置安全可靠性高通過設(shè)定一定參數(shù)范圍的方式,避免氧氣富集情況的出現(xiàn),能夠保證氧氣的持續(xù)排出,維持裝置內(nèi)含氧量始終處于合理范圍。所搭載的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)能夠針對(duì)裝置的情況進(jìn)行自動(dòng)的故障診斷以及程序切換,能夠確保發(fā)生故障部位的及時(shí)切除,避免對(duì)其他部位產(chǎn)生影響,同時(shí)能夠保證其余部位的正常運(yùn)行,因此保證了整個(gè)裝置運(yùn)行的安全性和可靠性?;厥昭b置具有氯乙烯、乙炔回收率高的特點(diǎn)該工藝對(duì)氯乙烯和乙炔的回收率可達(dá)99.9%以上,凈化氣中氯乙烯含量≤36mg/m3(約12.9×10。6)、乙炔含量≤120mg/m3(約129.2×10“),可達(dá)到國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。遵義氯堿在變壓吸附裝置投入使用后經(jīng)檢測(cè)凈化氣中氯乙烯為1.91×10一,乙炔未檢測(cè)出?;厥昭b置具有操作彈性大的特點(diǎn)整個(gè)吸附過程屬于物理變化特征,因此通過調(diào)整時(shí)間以及參數(shù)的方式就能夠針對(duì)不同氣量組成情況下的原料進(jìn)行充分的吸附,其操作范圍具有較大的彈性一般在30%一110%之間。 一般的精餾裝置由精餾塔塔身、冷凝器、回流罐,以及再沸器等設(shè)備組成。新疆精餾塔目的

   氣相越接近塔頂,揮發(fā)性成分濃度越高,而下降液越接近塔底,揮發(fā)性成分越豐富,從而達(dá)到分離成分的目的。從塔頂上升的氣相進(jìn)入冷凝器,冷凝液的一部分作為回流液返回塔頂進(jìn)入精餾塔,另一部分作為蒸餾液取出。塔底流出的液體有一部分送入再沸器,加熱蒸發(fā)成氣相返回塔內(nèi),另一部分作為釜?dú)堃喝〕觥.有問題(Problemsexistent)但是,縱觀化學(xué)工藝過程,很難實(shí)現(xiàn)整個(gè)冷凝系統(tǒng)的溫度控制。這將使一些物質(zhì)和雜質(zhì)難以區(qū)分物化性質(zhì)。也就是說,系統(tǒng)中不可避免地會(huì)混入其他雜質(zhì),這無疑降低了整個(gè)蒸餾分離過程的目的。針對(duì)這種情況,在實(shí)際生產(chǎn)中往往采用提高系統(tǒng)溫度的方法來解決,但另一方面,溫度越高,一些有用物質(zhì)就越難完全冷凝回流,從而降低分離效果的產(chǎn)量。2.解決方案(Solution)根據(jù)蒸餾原理和過程分析,溫度控制的精細(xì)程度決定了蒸餾效果。吉林精餾塔節(jié)能精餾塔一般分為兩大類:填料塔和板式塔。

    常規(guī)的反應(yīng)精餾三塔工藝已應(yīng)用于EMC的工業(yè)生產(chǎn),此流程比較大的問題是副產(chǎn)物碳酸二乙酯(DEC)過多,而DEC的市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)低于EMC。通過調(diào)節(jié)物料配比,EMC的選擇性可提高到80%左右,但此時(shí)DMC的配比增多,因此循環(huán)量加大,相應(yīng)的運(yùn)行能耗增加,副產(chǎn)物DEC的產(chǎn)量占比仍高于市場(chǎng)要求。為進(jìn)一步提高EMC的產(chǎn)品選擇性,降低設(shè)備投資和運(yùn)行成本,本文提出了隔壁反應(yīng)精餾合成EMC的優(yōu)化工藝。隔壁塔隔板從塔頂分割至塔中,隔板左側(cè)進(jìn)料,隔板左側(cè)是反應(yīng)區(qū),隔板右側(cè)是EMC提純區(qū),隔板下端是公用提餾段,在塔頂隔板兩側(cè)有各自的冷凝器。從隔板左側(cè)塔頂采出甲醇與DMC的共沸物,從隔板右側(cè)塔頂采出EMC產(chǎn)品,塔釜DEC循環(huán)至隔板左側(cè)反應(yīng)區(qū)。優(yōu)化工藝的創(chuàng)新之處在于,將隔壁塔塔底的DEC循環(huán)回反應(yīng)側(cè),利用了常規(guī)反應(yīng)精餾工藝忽略的DMC與DEC反歧化反應(yīng),將隔壁塔隔板左側(cè)的反應(yīng)區(qū)分割為兩個(gè)反應(yīng)段,其中上段以酯交換反應(yīng)為主,下段以反歧化反應(yīng)為主,從而避免了副產(chǎn)DEC的問題,使得EMC收率大幅提高。

    塔壓的波動(dòng)這將引起溫度和組成間對(duì)應(yīng)關(guān)系的混亂。我們?cè)诓僮髦薪?jīng)常以溫度作為衡量產(chǎn)品質(zhì)量的間接標(biāo)準(zhǔn),但這只有在塔壓恒定的情況下才是正確的。當(dāng)塔壓改變時(shí),混合物的、泡點(diǎn)發(fā)生改變,引起全塔的溫度分布發(fā)生改變,溫度和產(chǎn)品質(zhì)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系也將發(fā)生改變。04進(jìn)料狀態(tài)對(duì)精餾操作有什么影響?進(jìn)料情況有五種:(1)冷進(jìn)料;(2)泡點(diǎn)進(jìn)料;(3)氣液混合進(jìn)料;(4)飽和蒸汽進(jìn)料;(5)過熱蒸汽進(jìn)料。為了便于分析,令每公斤分子進(jìn)料液體變成飽和蒸所需熱量δ=每公斤分子進(jìn)料的汽化潛熱從上式可以看出:冷進(jìn)料時(shí)δ>1,泡點(diǎn)進(jìn)料時(shí)δ=1,氣液混合進(jìn)料時(shí)0<1,飽和蒸汽進(jìn)料時(shí)δ=0,過熱蒸汽進(jìn)料時(shí)δ<0。當(dāng)進(jìn)料狀況發(fā)生變化(回流比、塔頂餾出物的組成為規(guī)定值)時(shí),δ值也將發(fā)生變化,這直接影響到提餾段回流量的改變,從而使提餾段操作線方程式改變,進(jìn)料板的位置也隨之改變,δ線位置的改變,將引起理論塔板數(shù)和精餾段、提餾段塔板數(shù)分配的改變。對(duì)于固定進(jìn)料狀況的某個(gè)塔來說,進(jìn)料狀況的改變,將會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量及損失情況的改變。例如,某塔應(yīng)為泡點(diǎn)進(jìn)料,當(dāng)改為冷液進(jìn)料時(shí),則精餾段塔板數(shù)過多,提餾段塔板數(shù)不足。 為了保持塔底產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。則應(yīng)以塔底溫度作為被控變量。

    一般的精餾多為外回流!外回流優(yōu)點(diǎn)是便于調(diào)節(jié),但要增加運(yùn)行費(fèi)用,且增加了泄漏點(diǎn),對(duì)于一此高危介質(zhì)不一定適宜,所以對(duì)于塔不是太高的高危介質(zhì)優(yōu)先考慮內(nèi)回流,如氟化氫精餾就是選用內(nèi)回流的。所以,對(duì)于回流方式的選擇要從多個(gè)方面綜合考慮的。按回流液的溫度可分為熱回流和冷回流。熱回流回流液的溫度處于泡點(diǎn)溫度,稱為熱回流。冷回流回流液的溫度低于泡點(diǎn)溫度,稱為冷回流?!熬s塔一般回流是飽和液體回流,但是近接觸的一套工藝采用的是略過冷液回流的,這樣做有什么意圖呢?過冷液體的回流是不是會(huì)增加精餾塔的理論塔板數(shù)呢?”精餾塔回流是為了保證提餾段工作狀態(tài)穩(wěn)定,使回流液體略過冷回流可以在不增加回流量的同時(shí)增加理論回流比,因?yàn)榛亓饕哼M(jìn)入提餾段后會(huì)使提餾段上升的蒸汽大量冷凝,提高塔頂產(chǎn)品純度的同時(shí)又可以保證塔頂產(chǎn)品的數(shù)量,但是有一點(diǎn)不好是增加塔釜的熱負(fù)荷,熱量消耗較大,如果產(chǎn)品的附加值高,那么經(jīng)濟(jì)上還是比較合理的,比飽和液體回流劃算的多!對(duì)于全冷凝冷凝器的精餾裝置,工業(yè)上大多數(shù)回流采用冷回流,主要原因?yàn)椋?、塔頂氣相在冷凝過程中可以達(dá)到冷凝完全,減少氣相排放損失。 小直徑塔一般不設(shè)氣體分布裝置)分布后,與液體呈逆流連續(xù)通過填料層的空隙。福建精餾塔論文

通過精餾過程可以獲得這種高純度的產(chǎn)品。新疆精餾塔目的

    假設(shè)當(dāng)前生產(chǎn)能力為150kt/a,電石平均發(fā)氣量為280L/kg,電石的價(jià)格為每噸2800元,則應(yīng)用該裝置,每年能夠節(jié)省377萬元的成本。其中,260萬元用于購(gòu)置設(shè)備、土建安裝等。裝置運(yùn)行費(fèi)用基本不變,根據(jù)5年260萬的投資折舊,折舊費(fèi)為52萬元。除此之外,解決了濕法蒸汽解吸產(chǎn)生的廢水,減少了環(huán)保成本,降低了環(huán)保壓力。由此可得出,平均每年能夠創(chuàng)造325萬元的經(jīng)濟(jì)效益。在實(shí)際情況下,如果考慮到氯乙烯回收所帶來的經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)際產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益還要更高。通常尾氣中的乙炔的比例為10%的15%左右,聚氯乙烯的比例在5%~12%左右,通過變壓吸附裝置能夠?qū)崿F(xiàn)上述氣體的完全回收?;厥罩蟮呐欧艢怏w需要達(dá)到的指標(biāo)具體為聚氯乙烯在每立方米36毫克以下,乙炔在每立方米150毫克以下。終所得到的排放氣體符合排放標(biāo)準(zhǔn),因此通過變溫變壓吸附與干法解吸裝置能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)尾氣的有效凈化,解決解吸環(huán)保處理難題,這也是變溫變壓吸附與干法解吸裝置的社會(huì)效益主要表現(xiàn),有利于環(huán)境保護(hù)。該裝置能夠應(yīng)對(duì)不同溫度壓力條件下的不同物質(zhì)吸附處理,并且在運(yùn)行過程中能夠保證物料和空氣的隔絕,避免出現(xiàn)燃燒事故,因此整個(gè)吸附過程十分安全,在安益方面表現(xiàn)良好。 新疆精餾塔目的

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